



產生背景
所有的鑄造用戶都意識到在能生產出完美的鑄件前提下,將冒口寸降低的必要性,因為大的冒口通常意味著較低的得料率。
冒口保溫不好導致熱量從冒口頂部散失到空氣中。熱量將很快消失,而冒口側面被硅砂或都保溫冒口套包裹,故熱量散失比頂部慢,在凝固時會形成“V”形縮口,影響冒口補縮效率。同時冒口的過早凝固會導致結殼,影響鑄件內的氣體析出和夾渣的上浮導致廢品率的上升。
本廠通過不斷地試驗研究,確定了保溫材料和發熱材料合適配比,生產出冒口保溫發熱劑。
理化指標
|
指標 |
溶點(C) |
粒度(目) |
熔速(S) |
倍數 |
水份(%) |
|
參數 |
1150-1500 |
<80 |
45~80 |
1.8-2.5 |
0~3 |
|
成份 |
SiO2 |
A12O3 |
CaO |
Fe2O3 |
MgO |
|
% |
30~45 |
20~28 |
5~10 |
3~5 |
7~10 |
作用原理
本產品在不使用保溫冒品套的情況下,通過自身的保溫和發熱增加冒口熱量補給,明顯延長冒口頂部結殼時間,使冒口中的金屬液長時間處在大氣壓力作用下,隨著型腔內的金屬液的凝固收縮,冒口處的金屬回補,形成補縮。同時有利于鑄件中氣體的析出和夾雜特上浮。
可以給用戶帶來的效益:
一、 減少了冒保溫套的使用,節約成本;
二、 使鑄件內的氣體逐漸析出和夾渣的上浮,除低鑄件因氣孔和夾渣的廢品率,提升綜合效益;
三、 冒口重量除低50%以上,工藝出品率提高10%以上,除低能耗。
使用方法及使用效果圖
| 冒口直徑mm | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 用量kg | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 |
